吳士平1 王汝佳1 陳 偉1 蔣 清2 肖文峰2 張建兵2 程衛鑫1 陳成龍1
(1.哈爾濱工業大學材料科學與工程學院;2.首都航天機械公司)
摘要在ZL205A合金低壓鑄造鑄型上施加水平方向的振動,研究了振動對ZL205A鑄件縮松的分布規律。結果表明,振動可以有效地提高鑄件的補縮效率,隨著振幅的增加,縮松的分布減少,隨著頻率的升高,縮松的分布也減少。
關鍵詞 振動;ZL205A合金;低壓鑄造;凝固;補縮
中圖分類號 TG249.2;TH113;TG146. 21 DOI:10. 15980/j.rzzz. 2016. 06. 014
低壓鑄造生產ZL205A合金鑄件時,會有縮松缺陷發生,因此造成鑄件生產一次成品不穩定,嚴重影響了生產的進度和生產效率。研究表明,振動技術能提高鑄件的形核率和強度,同時還可以提高合金的補縮效率。因此,振動技術在砂型重力鑄造中得到了廣泛的應用。將振動技術引用到低壓鑄造,特別是引入到ZL205A合金鑄件的低壓鑄造中來是一次全新的嘗試。本課題將振動引入ZL205A合金低壓鑄造中,試圖解決ZL205A合金鑄件的凝固補縮效率,同時提高ZL205A合金鑄件的生產穩定性和生產效率,進一步改善低壓鑄造技術。
1 試驗方法
振動凝固補縮試樣設計成薄板形,凝固補縮試樣尺寸為120 mm×80 mm×15 mm,澆注通道的直徑也為15 mm,見圖1。試驗所用合金材料是ZL205A合金。鑄型采用樹脂砂造型,澆注溫度為700℃,充型壓力為75 k Pa,保壓壓力為0.15 M Pa。
圖2為試驗壓振動鑄造試驗裝置示意圖。由圖2可知,振子振動通過導桿作用到凝固的合金鑄件中,影響鑄件的凝固過程。其中低壓振動鑄造裝置由慣性振動電機、變頻器等組成,振幅通過調節偏心塊的數量來調節,振動頻率由變頻器調節,改變振動電機的轉速可以改變頻率。
充型結束后開啟振動裝置,研究振動參數對ZL205A合金低壓鑄造鑄件縮松的影響,試驗方案見表1。采用了6組不同的振動工藝參數,其他條件相同,研究不同振動條件下鑄件的縮松分布。
2 試驗結果和分析
6組試樣的試驗在相同的充型速度、保壓壓力和澆注溫度下完成的,這樣可以消除澆注因素的干擾,使ZL205A合金試樣只在不同的振動條件下凝固。采用1號工藝鑄造獲得的ZL205A合金低壓鑄造試樣見圖3。
用X射線實時成像儀對上述6組試樣進行探傷檢測,并觀察鑄件中的縮松情況,其中振動頻率為0.50Hz,振幅為0、0.8、0.5 mm的X射線探傷結果見圖4~圖6。
試驗所得到的合金鑄件經X射線探傷,通過OLY-CIAm3金相圖像分析系統進行分析統計,將以上各組鑄件中縮松缺陷所占鑄件截面的面積分數進行數值統計,見表2。
從表2可知,施加機械振動后,鑄件的縮松所占面積分數減小,縮松缺陷分布得到減輕。說明機械振動在ZL205A合金低壓鑄造生產中促進了合金凝固補縮。
另外可以看出,縮松分布隨振動頻率的增大而減少,沒有施加機械振動的鑄件中存在嚴重的縮松分布,施加機械振動后縮松分布減輕。當振動頻率達到50Hz,振幅為0.8 mm時,縮松所占面積分數最小,此時縮松缺陷最少。
另外,縮松隨振幅的增大而減小,施加機械振動后縮松缺陷減少。當振幅為達到0.8 mm,頻率為50 Hz時,縮松缺陷最少。
對比以上各組試樣中縮松的面積分數變化可知,機械振動在一定的頻率和振幅范圍內,縮松隨頻率的提高而減少,隨振幅的增大也減少。究其原因,是因為機械振動會引起高頻度的剪切運動,一方面會降低糊狀凝固合金的粘度,因此增加了補縮時間,同時,振動會導致糊狀合金的凝固發生一定的彈塑形變形,這也會一定程度上提高對孔洞的補縮,另一方面,振動會松散已經搭接的固相骨架,會使已凝固的骨架坍塌,進而重新打開補縮通道,一定程度上也會提高補縮能力。總之,低壓鑄造過程施加振動會提高鑄件的補縮能力。
3 結 論
(1) ZL205A合金鑄件中縮松隨振動頻率和振幅的增加不斷減輕,頻率為50 Hz,振幅為0.8 mm時,振動對縮松的減少最明顯。
(2)振幅對ZL205A合金鑄件中縮松的影響強于頻率。
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