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    基于IRB120的卷煙智能加料加香實驗裝置的研制

     胡曉軍1,汪建偉1,倪輝1,張倜雄2,高陽1*

     1.浙江中煙工業有限責任公司(杭州310008);2.上海理工大學(上海200093)

    摘要加香加料是卷煙生產的重要環節,試驗基于IRB120研制了一套實驗室智能化加香加料裝置,實現煙絲上下料、精確加香加料、管道清洗以及煙絲烘烤等環節的自動化,加液時間小于7 min,使用組合式模糊-PID控制加液誤差小于2%,精度0.005 g。

    關鍵詞  IRB120;智能化;加香加料

      量產卷煙前,實驗室需要對香料參數進行調整并做試驗研究,以獲得卷煙所需的吸味品質。國內20多家實驗室均采用手工方法調配,配方香料精度受人為因素影響較大,一次完整的加香加料試驗,要求配料精度0.005 g,單個配料時間小于7 min。目前國內針對加料加香裝置有許多研究,但均是針對卷煙廠生產線,沒有實驗室的智能加料加香裝置的研究,試驗基于ABB公司的IRB120T業機器人研制一套實驗室智能化加香加料裝置,用于替換手工調配香料。其工藝流程如下:

    1  實驗室加料加香系統組成

     圖1為實驗室卷煙智能加料加香實驗裝置,系統采用ABB IRB120作為自動化的核心部件。主要部件如表1所示。

      實驗室加料加香系統按功能分為上下料模塊、加香加料模塊、清洗模塊以及烘烤模塊等,如圖2所示。

     1)上下料模塊由混料滾筒、步進電機、上料口、下料口及相關氣動元件組成,混料滾筒用于存放煙絲,步進電機負責帶動滾筒轉動實現煙絲與香料充分混合,通過氣動元件控制混料滾筒的位置。

     2)精確加香加料模塊是該裝置的核心,由機械手、物料臺、多功能抓手、注射泵、電子天平、工控機、數字I/O板卡以及稀釋瓶過渡臺等組成,其中多功能抓手安裝于機械手上,能夠夾取針頭、香料瓶蓋和稀釋瓶等,通過機械手的運動替代人工進行配料加料,同時,機械手上還配備霧化噴頭,能將稀釋好的配方霧化噴入到煙絲當中,這些控制的實現都是通過工控機和數字I/O板卡。

      3)清洗模塊用于避免交叉污染,將管路和針頭內外處理干凈,通過通入水或酒精對管路和針頭進行沖洗,通人壓縮空氣,通過空氣的摩擦進行二次沖洗,同時進行干燥處理。

      4)烘烤模塊由滾筒、紅外水分儀和熱風槍組成,熱風槍作為熱源對滾筒進行加熱,間接地將滾筒內煙絲烘烤,通過紅外水分儀的監測,將霧化加液完成的煙絲烘烤至標準水分。

      工控機基于以太網總線和工業機器人通信,使用Socket協議,控制工業機器人運動;使用RS-232協議與電子天平和紅外在線水分儀通信,獲取香料等質量信息和水份信息;使用RS-485協議與注射泵通信,控制精確配香配料;使用I/O板卡,獲取傳感器輸入信號,控制繼電器、電磁閥、電機、指示燈動作。

    2實驗室加香加料控制算法

    2.1加香加料控制策略

      實驗裝置采用組合式定量加液方式,將一次加液分兩個階段,先利用智能控制算法控制加入大量液體保證速度和一定的準確性,再使用點動式加液控制補償剩余液體保證精度。

      料液有一定的黏稠度,加料過程出現滯后,將導致在粗加料階段液體超調,影響下料的準確度,該方法為確保加香加料實驗的效率,粗加料階段以最大速度加料至80%~90%,進入精加料階段后改用慢速逼近料液設定值。過程如圖3所示。

      第二階段為點動式加料,分為多個步驟,先定容,快速加料,按照黏稠度和密度,加到一定容量后關閉加料門,靜置至料液全部加入,然后選擇合適加料速度,控制加料門開關,點動加料逼近預期值,保證加料準確度。具體過程如圖4所示。

    2.2模糊自適應PID加香加料控制算法

     單個樣品的加香加料可以采用離散PID方法,如公式(1)所示。

     香料黏度和密度相差大,品種多,單純的PID控制器無法滿足加液控制要求,為了使控制器具有更強的魯棒性,選用模糊自適應PID控制方法。

     圖5為針對實驗室智能加香加料在Matlab中Simulink工具箱建立的模糊自適應PID控制器模型,

    設置加入香料目標值為1 g,對比模糊自適應PID與傳統PID控制器的控制效果曲線圖如圖6所示(其中虛線為傳統PID控制效果圖,實線為模糊自適應PID控制效果圖),模糊自適應PID比傳統PID控制器超調量更少,能更快的達到目標值。

    3工業機器人和工控機軟件設計

    3.1  工業機器人軟件設計

     工業機器人采用Rapid編程,機器人通過TCP/IP與工控機連接實現全過程自動化。主要分為以下幾個基礎功能:回初始位、抓取稀釋瓶、取蓋、抓針、加香加料、放針、放蓋、搖勻、清洗針頭、霧化加液和清洗霧化頭等,其結構和過程函數如圖7所示。

      加香加料采用組合式模糊PID控制策略,第一階段采用模糊PID控制,第二階段使用點動式控制,機械手進行碰壁加液,即控制機械手將夾取的針頭對稀釋瓶進行點觸,將針頭處因表面張力累積的香料及時加入瓶中。機器人碰壁動作時,機器人通過Socket協議告知工控機暫停稱重,機器人返回等待碰壁點再稱重,如果質量未達到,繼續循環靠壁、稱重,循環周期短,加入香料值小于允許誤差范圍,無超調現象。

    3.2工控機軟件設計

     工控機采用Lab VIEW軟件編程,對電子天平、注射泵、紅外在線水分儀、機械手和數個電磁閥進行控制和信號接收,控制加香加料過程。

     人機交互包括當前進行步驟、實際加入香料信息、輸入配方信息、機械手運動狀態以及運行模式等。圖8為初始顯示界面。

    4加香加料實驗

     選取5種不同黏度和密度香料進行加香加料試驗,其物理參數見表2。

     實驗裝置使用Lab VIEW內定時程序測定從吸液到加液完畢的時間,重復6次試驗,得到不同香料、不同劑量、加液時間和加液精度如表3所示。

      加入香料較少或者較多時的消耗時間相對來說較長,雷諾數大的液體加液時間比雷諾數小的相對較長,加香加料過程時間均控制小于7 min,結果誤差都在0.005 g以內。

    5結論

     基于IRB120工業機器人的卷煙智能加料加香實驗裝置實現了自動化加香加料,替代了傳統的手工加香加料,在公司香料中心運行超過半年,加香加料過程時間均控制在7 min內,誤差小于0.005 g,霧化效果良好,混料均勻,水分控制滿足要求。

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